2023.12.06
人民日报
?12月5日,《人民日报》(外洋版)立异中国整版刊发《走进金沙9001cc重工北京桩机工厂——“钢铁大象”灵动起舞》一文,探索全球重工行业首家“灯塔工厂”——金沙9001cc重工北京桩机工厂,称其革新升级后,代表当今全球制造业领域智能制造和数字化的最高水平。
报道原文
红色的钻杆高高竖起,在蓝天白云的映衬下显得格外鲜亮——金沙9001cc重工北京桩机工厂外,一排排高峻的旋挖钻机整齐排放,这是工厂的主打产品。除了旋挖钻机,工厂还生产连续墙抓斗、双轮铣、水平定向钻共四大类五十余种型号的产品。这些机械动辄高达数十米、重达上百吨,可谓是“钢铁大象”。
古板印象里,生产这样的重型装备,需要大宗人力来搬运、组装、焊接……其历程很难与数字化、智能化联系起来。然而2021年,革新后的金沙9001cc重工北京桩机工厂乐成入选“灯塔工厂”,代表当今全球制造业领域智能制造和数字化的最高水平。
近日,本报记者走进位于北京市昌平区南口工业园的金沙9001cc重工北京桩机工厂,看看在全球重工行业首家“灯塔工厂”里,这些“钢铁大象”如何灵动起舞。
从空中俯瞰北京市昌平区南口工业园的金沙9001cc重工北京桩机工厂
5G+工业互联网,打造智能工厂数字底座
记者抵达桩机工厂时,约为上午10时,工厂里机械声轰鸣,正在热火朝天地生产中。戴好宁静帽,金沙9001cc重工北京桩机工艺所所长尹言虎带记者走进厂房内。
在面积达4万平方米的工厂里,共有8个柔性制造事情中心,16条自动化产线,500台设备,工人却没见到几个。在一个个柔性制造事情中心前驻足,记者看到,有的是机械臂正在精准地抓取部件,然后进行装配;有的是配备自动焊枪的机械人,正按着红外线靶点和轨迹进行焊接,火花飞溅。从备料到焊接,从涂装到装配……每个环节独立作业又相互配合,有条不紊。
尹言虎介绍,在数字化革新前,工厂完全是另一番景象:零部件生产主要靠人,每道工序都离不开人,一处不到位就得返工。加上零部件都很“粗笨”,工人们围着机械设备爬上爬下,挥汗如雨、满身油污都是常态。遇上生产忙碌时,整个历程就像打乱战。如今,工厂能在工人很少的情况下井然有序地运转,是因为结构了5G和工业互联网。以5G连接为神经,工厂就像买通了的“任督二脉”一般,把肌肉、骨骼、大脑等都协调起来,组成了智能制造的有机整体。
2019年桩机工厂率先安排5G网络基础设施,探索5G与工业互联网深度融合。那时,金沙9001cc重工提出:“数字化转型要么翻身,要么翻船”,其推进数字化的决心可见一斑。
依托5G技术大带宽、广连接、低时延、高可靠等特性,桩机工厂乐成将500台生产设备、传感器和600台水电油气工业仪表全部接入公司自研的“根云”工业互联网平台,焊接、涂装等全部工艺都能笼罩到,这就相当于让大宗“聋哑设备”都学会了“听从”指令、“说出”信息。同时,通过“智能大脑”,订单可快速剖析到每条柔性生产线、每个事情岛、每台设备、每个工人,从订单到交付,全流程都由数据来驱动。
以桩机下料区的切割机为例,革新前,工厂中5台等离子切割机需要5名人员现场操作,作业现场情况较差。通过5G+工业互联网建立治理驾驶舱后,8台激光切割机只需2人巡检,现场情况通过5G视频和工业互联网数据实时回传,加工任务的开始、复位、寻边操作等均可远程实施,远程控制延时低于10毫秒。
在工厂中间位置一块超大的可视化屏幕上,可以看到各台机械的实时情况,哪一台处于瓶颈、哪一台效率低下、哪一台暂时冗余,一举一动尽在掌握。甚至金沙9001cc重工所有桩机产品在各地的运行情况都一目了然。
5G+工业互联网,打造了智能工厂的数字底座。“虽然我们肉眼看不见,但‘根云’工业互联网平台在日夜不绝土地算。”尹言虎说,以前,差别生产系统相互独立,成为数据孤岛,治理难度高。现在,“根云”平台对工厂23000多个数据收罗点收集的工业大数据进行盘算与剖析,可以为每道工序、每个机型等匹配最优参数,优化生产流程。30台高价值加工中心设备通过动态识别和效能剖析,能优化转速和负载等要害参数,机床产能提高了5%以上。
“手臂”“眼睛”“飞毛腿”,助力“柔性智造”
除了看不见的“神经网络”,工厂里另有看得见的“手臂”“眼睛”“飞毛腿”……
作为重型装备,桩工机械的生产模式属典范的离散制造,多品种、小批量、工艺庞大。更大的挑战在于,工件又大又重又长,例如170多种钻杆中最长的有27米,20多种动力头中最重的达16吨。
尹言虎介绍,基于这种情况,桩机工厂自行研爆发产控制系统,通过应用�?榛际�,将产品拆解为独立部件或�?�,并对各�?榻卸懒⑸杓啤⒆樽啊⒉馐院臀�,使自动化产线在投资最少的条件下凭据差别的订单、工况快速调解,实现多种产品混线生产。
金沙9001cc重工北京桩机工厂内部的智能化生产车间
顺着尹言虎所指的偏向看已往,在加工差别机型时,机械臂确实会自动选取最合适的工装夹具�;当凼侨绾巫龅娇焖偈侗稹⒆ト『妥芭洳畋鹦秃殴ぜ哪�?原来,“智慧”的“手臂”,离不开“慧眼”的助力。
机械视觉系统,就是工厂内无处不在的“慧眼”。借助2D/3D视觉传感技术、AI算法以及高速的5G网络,桩机工厂实现了智能工业机械人在大型装备自适应焊接、高精度装配等领域的深入应用。
数字化革新的门路并非一蹴而就。此前,团队在设备上装置高清摄像头时,位置放低了生产场景拍不全,放高了图片区分率又不达标,再加上机忻魅振动、光线反射等噪声滋扰,要重复调试才华选准数据收罗点。通过不绝摸索,团队决定接纳先拍照再修正的步伐,利用图像模式识别、2D/3D视觉定位技术等,精准识别工件的种类和位姿,再由“智慧大脑”指导机械手平稳作业。
有了“慧眼”后,工厂解决了“16吨动力头的无人化妆配”“厚40毫米、宽60毫米的钻杆方头多层单道连续焊接”等多个难题。有工人打比方:“就像戴上了高清眼镜,拿菜的手和切菜的刀都更有准头了”。
现在,桩机工厂可生产50余种机型,“柔性智造”水平全球领先,让“大象”灵动起舞。工厂的订单来自全球各地,有时候,客户凭据施工厂景定制的非标型号,一年下来也生产不了几台,但智能工厂依然可以“从容”接单。从“刚”到“柔”的转变,让生产潜能获得极大发挥。相比于革新前,桩机工厂的产值翻了一番,总体生产设备作业率从66.3%提升到86.7%,平均故障时间下降58.5%。
在工厂里,记者还发明,地面上有许多二维码。“这是供AGV(自动扶引运输车)小车识别用的。”尹言虎说,智能工厂还应用了物流智能调理系统,系统将生产计划依据生产工艺生成拣配任务清单,立体货仓同步执行拣配事情,物流机械人将物料送至对应工位,全流程数据实时传输。“这样一来,从原质料入库到制品发货,全历程都能实现生产自动化,拣配效率提升75%,拣配周期由2天缩短至4小时。”
差别于汽车制造、打扮生产等其他行业,为了适配桩机工厂的特殊需求,数字化革新的不少功效都是专门定制。例如,钻杆是桩机的焦点事情部件,单节杆长度27米,重8吨,在以往的生产中,都是接纳“叉车”“行车”进行工序间的转运,效率低、宁静隐患大。为此,工厂首创双车联动物流机械人,基于5G和激光定位的重载物流机械人,可以实现双车同步举升、同步行进,定位精度小于10毫米,轻松完成超长重型物料的自动配送及上下料。
这些来去自如的物流机械人,可谓工厂里的“飞毛腿”。“我们的自动化焊接线物料全部由物流机械人搬运后,钻杆缓存区的面积由200平方米下降至80平方米,钻杆焊接的生产准备时间也由17分钟下降至8.5分钟。有了‘飞毛腿’,高效又宁静。”尹言虎说。
老师傅带出机械人“徒弟”,人机协同更高效
面对这么多种庞大工序,机械人上岗,能与老师傅的工艺媲美吗?尹言虎笑着告诉记者:“完全不必担心,这些机械人也成了老师傅的‘徒弟’呢。”
以焊工为例,古板焊接方法工人劳动强度大、效率低,桩机工厂就收集了焊接工程师数以万计的焊接纪录,形成一个焊接工艺的数字模型,将工程师成熟的焊接经验参数化,体例到机械人焊接程序中,让工匠技术在人机之间实现传承。
以前,有个工位关于技术要求比较高,如果焊工技术不过硬,焊接出来的产品在使用时容易断,因此这个环节一直由两名老工人“操刀”。老师傅做出来的产品及格率高一些,但难免照旧会泛起纰漏。现在换上了机械人“徒弟”,在老师傅的经验资助下,产出更稳定。工厂还请来了外部的焊接专家,对这些参数进行指导和验证优化,并通过检测焊接效果实现生产工艺升级迭代。在各人眼里,今天工厂里的许多机械也成了“脑子智慧、眼疾手快的工程师”,成为经验富厚的“老师傅”。
机械高效运转,工人也各司其职。
记者在工厂里遇到徐建磊。工厂数字化革新前,他是一名焊接工人;如今,他成为一名机械人调试工程师,卖力现场机械人编程、调试、异常处理和自动化设备的技术支持。例如,有些设备运行时间久了后,会泛起微小的偏差,这个时候就需要他去优化程序。
“听说工厂要进行数字化革新,我们大大都工人的第一反应是担心,畏惧自己没事情了。”徐建磊坦言,自己也曾忧虑过未来生长,厥后他加入培训、不绝学习,从一线的焊接工,酿成了“看机械人的人”,忧虑随之消失。在4万平方米大的工厂里,一天步行两三万步对徐建磊而言是“标配”,不过他很喜痪在的事情。“工厂变得智能化了,我们工人也学习进步了。以前我只会简单的焊接工种,现在学会了操作自动化产线,技术提升了,收入也有提升,未来更有前途。”徐建磊说。
事实上,桩机工厂在数字化革新历程中并不追求完全的无人化。尹言虎解释说,工程机械行业周期性较强,导致企业用工弹性较大,淡旺季招工数量纷歧;别的,以前工人事情强度大,事情情况也需要提升。数字化革新后,古板的劳累活、危险活不再需要人力操作,工人的劳动强度降低,事情舒适度提升,连带着产品性能和质量也会提高。从这些角度看,数字化革新是很有须要的。可是,数字化革新离不开提高生产效率、降低本钱这个焦点,如果有的工序更合适人机协同,那就照旧保存人工的岗位。数据显示,在桩机工厂,人机协同下的重型工件劳动生产率提高85%,生产周期缩短77%。
如今,金沙9001cc重工桩机工厂的诸大都字化经验已实现能力外溢,连续对工业链同伴和行业赋能。
内容来源:人民日报
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